冯跃辉在工作中 ■企业/供图
在辽阳冀东水泥有限公司,冯跃辉曾担任过窑巡检工、安全管理员、矿渣磨操作员、窑操作员。作为现在的生产运行部工艺工程师,他在各个岗位上都做出了扎实的成绩。他凭着刻苦学习的钻劲与不解决问题不罢休的韧劲,聚焦矿渣磨生产并开展技术创新,深度参与30余项技术改造项目,成功攻克诸多瓶颈难题。2025年,冯跃辉被评为“全国劳动模范”。
2005年,人到中年的冯跃辉转行水泥战线,通过层层考核,如愿进入辽阳冀东水泥有限公司。冯跃辉从最基础的万吨线窑巡检操作员做起。那时,他每天最早来到车间,第一件事就是关注入窑生粉率值的各项指标,根据率值变化调整窑操作,将发生的异常情况及时上报给质检部门。看似简单的工作,却要求他对设备及操作过程非常熟练,以应对随时可能出现的各种问题。冯跃辉专注做好每一个细节,遇到不懂的地方就虚心向同事求教。他努力钻研工具书,积极参加学习培训。
2008年是冯跃辉入厂的第3年。正常生产时用3台罗茨风机吹均化库下斜槽。一次,他在巡检时发现,由于压力过高,必须开启部分外排阀排风,这样既耗费时间,又耗费资源。冯跃辉向厂里大胆提出改进方案,对供风系统供风管线连接方式进行改造。改进后,利用两台罗茨风机就能满足生产需求。这次经历对于冯跃辉而言,是职业生涯中一次重要转折,开启了一条技改创新之路。
2021年,为降低超细矿渣粉的生产成本,冯跃辉与质检团队紧密配合,对配料方案进行反复优化,严格控制每一种配料的用量,最终成功节约矿粉生产成本205.25万元。面对入磨翻板阀这一“电耗黑洞”,冯跃辉四处奔走,与专家深入探讨,到先进企业取经学习。经过不懈努力,他创新性地将入磨翻板阀改造为螺旋输送机喂料,带来了显著的经济效益。此次技改后,每吨矿粉节约电耗约1.5千瓦/小时,每年节省50万元电费。他参与的选粉机密封技术攻关,则堪称一场漂亮的攻坚战。专项小组日夜鏖战,在试验数据中抽丝剥茧,最终突破技术瓶颈。这一创新举措不仅让矿粉质量攀上新高,更以每年节约152.4万元电费的效益,为产品竞争力增添了沉甸甸的砝码。
在生产现场,他是精算到每一度电的“成本会计师”。每周的成本分析会,如同精密运转的齿轮,对配料比例、台时产量、电耗数据进行咬合打磨。“通过操作参数的动态优化、对设备空转的精准遏制,让每一度电都转化为实实在在的产能。”冯跃辉介绍道。矿粉分步电耗从2019年49千瓦/小时下降到目前约41千瓦/小时。
当寒冬降临,检修成为他的另一处战场,他与机械工程师、电气工程师协同绘制检修蓝图,督导质量进度,呵护每一台设备。这般“锱铢必较”的匠心终得回报——矿渣磨台时产量同比跃升6.29吨/小时,电耗直降1.68千瓦/小时,为生产线装上了节能增效的引擎。
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